刚刚走进办公室的锅炉党支部书记刘为增,身上的汗印还清晰可见,但他顾不得喘口气就迫不及待地拿起办公桌上的电话:“喂,是4号主机吗? 4号磨煤机现在运转情况如何……一切正常,好、好、好……”放下电话,他长出了一口气,多日来压在心头的一块重石现在终于可以放下了!你可能无法明白他怎会如此记挂一台磨煤机的运行情况,那是因为你没有亲身经历4号磨煤机翻身检修的全过程,而对于全体锅炉人来说,过去的二十多个日夜,就像发生在昨天一样,历历在目、无法忘怀!
镜头一: 4号炉磨煤机房
2010年5月底,磨煤班工作人员在对4号A磨煤机进行正常巡检,在检查至磨机齿轮处发现:A磨煤机运行中震动超标,声音异常,不能正常运行。巡检人员立即汇报给分场并通知运行人员立停等待检修。经过解体测量发现:该磨煤机大齿轮磨损量达4mm以上,小齿轮磨损达8mm以上,轴承位移、出现跑内环圈现象,且磨损量达1 mm以上。
镜头二:锅炉分场会议室
6月2日上午8:30分,锅炉分公司领导及相关技术人员正在分场会议室研究磨机检修方案。由于正值“世博保电”关键时期,而“迎峰度夏”工作也即将展开,厂部领导高度重视磨煤机问题,限时一个月完成检修任务。如果按照正常的工作程序,更换新备品只需要15天就可以完成磨煤机检修,但费用昂贵,需要花费70多万元。如何花最少的钱办更多的事呢?经过研究决定:舍弃更换新备品的检修方法,成立技术攻关小组,制定出一套更为经济、高效的检修方案。
镜头三:锅炉专工办公室
此时在锅炉专工办公室里,技术攻关小组的成员们正在对新方案的可行性进行论证。新方案是:对4号炉A磨煤机大齿轮进行翻身使用,非工作面掉换成工作面,更换小齿轮及轴承,消除大齿轮齿面磨损严重的隐患。这个方案既可以确保4号炉A磨煤机安全运行,避免A磨煤机非计划性检修,又能够将70多万元的检修费用节省下来,是一个一举多得的好办法!
最后4号磨煤机翻身检修方案得以确定,并经过厂领导批准!
镜头四:4号炉磨机房内
6月份的锅炉房内又闷又热,环境温度高达39℃以上,磨煤班的检修人员在噪音和粉尘的“陪伴”下、在其他班组的共同配合下,与时间赛跑、和酷暑抗争,加班加点轮番作业,奋战在4号炉磨煤机的检修现场,并顺利完成了以大齿轮为基准对小齿轮进行找正安装,和以减速箱为基准对电机进行找正工作,各项数据全部达到优质标准。为了攻克大齿轮翻身后轴向窜动、径向晃动、定位销孔位移等问题,起重班将重达14吨多的大齿轮在现场反复起吊试装了七次,才最终把这一技术难题解决。6月28日晚18时许,随着大齿轮最后一颗定位销打紧,4号炉A磨煤机大修(大齿轮翻身)工作结束,并投入试运行。经过十几天的跟踪观察,目前磨机一切运行参数正常,运转稳定。
经过二十多个日日夜夜,4号磨煤机翻身检修工作终于顺利完工。锅炉分场,从全厂利益出发,不畏困难,主动思考,通过自己的努力节约了70多万元的检修费用,真正将“双增双节”工作理念落到实处,为实现盈利年目标贡献了力量!